7月15日,随着采煤机轰鸣声划破35060工作面,义络煤业以两项原创性技术突破——“四联”端头煤墙支护工艺与超前支护精简工艺,成功破解了困扰企业30余年的大倾角“三软”煤层开采上下口支护困局。这一突破不仅改写了义络煤业安全开采的上下口支护方式,更创造了单月降本20万元,全年预期创效240万元的亮眼成绩。“
在义络干了半辈子采煤,今天是发自内心地感到自豪!”河南省劳动模范、预备队职工贺龙臻抚摸着革新后的支护钢梁,声音洪亮地说道。这位老矿工眼中闪烁着泪光:“这一仗,我们不仅打破了义络煤业几十年来‘不开上下口不能采煤’的传统作业模式,更重要的是从根本上消除了重大安全隐患,解放了生产力,实现了安全效率双提升!”
“暗礁”密布 传统工艺举步维艰
有着70余年开采历史的义络煤业,长期受到大倾角“三软”煤层(煤软、顶板弱、底板软)复杂地质条件的制约,工作面上下端头一直依赖人工开切眼来控制顶板,这项作业堪称“四最”:难度最大、危险系数最高、用人最多、劳动强度最大。预备队长孙晓旭算了一笔账:“开一次上下口,要搭进去9到13个采煤工一个班的工时,不仅费时费力进度慢,安全上更是捏把汗。”
义络煤业35060工作面更是被戏称为“悬崖上的杂技”:36°大倾角、1-6米厚的破碎伪顶(形同巨厚软弱直接顶)、密集的断层与陷落柱如同潜伏的“暗礁”,破碎的顶板导致片帮、冒顶频发,严重威胁人员安全,阻碍生产。
破旧立新 为煤墙穿上“黑金甲”
“谁说不开上下口就一定采不了煤?用老经验应对不了新挑战,传统方式必须改,这是义络综采的必经之路!”面对根深蒂固的老观念,义络煤业总经理李度周目标明确,誓要打破思想禁锢,实现减人提效。
如何破局?该公司主要领导亲自带队,省内省外学习取经,开阔眼界,拓展思路,生产系统技术骨干多次召开现场研讨会,预备队班子带领班组长、技术员反复现场试验,在一次次失败中摸索,最终研发出了一套被现场职工喻为煤层“黑金甲”的“四联”端头支护方案:头顶三角煤加固,用支架替代棚梁,在上端头加装为义络煤业量身定制的ZFQ6400/16/30大倾角综采液压支架加固顶板,增强端头三角区煤体稳定性,筑牢“护心镜”;端头以外超前注水,提前固结破碎煤岩体,形成致密“内衬”;护帮板互帮,强化煤墙侧向支撑,防止片帮,如同坚实“肩甲”;老塘护皮,巧妙地将40TX链条皮带档内嵌于护皮中,构成柔性而强韧的“锁子甲内衬”,有效隔离采空区,守护关键“后心”,构成稳固“后裙”。
“有了这样的‘黑金甲胄’做防护,让顶板固若金汤!”预备队副队长刘矿岭评价道。
攻坚克难 狭巷中的“绣花”活
攻坚方案的核心是安装40TX链条皮带档于机头和机尾老塘,用以防止流矸滚矸和支架空顶倒架。然而,安装环境极其恶劣,被现场作业职工戏称为头顶悬“酥皮”、脚下踩“溜梯”、空间如“螺壳”,在这样的环境下作业,堪称“刀尖上绣花”。
“斜巷作业,空间就是生命线,伪顶像酥皮一样脆弱,大家务必一寸一寸稳着挪!”预备队队长孙晓旭现场指挥。生产班组长马智伟带着职工,在几乎无法直腰的环境下,一点一点清理出作业空间;检修班技术骨干徐新则在狭仄的环境下指导安装细节。
回忆当时场景,马智伟仍心有余悸:“人趴着都费劲,还要扛着几十斤的链条、对准销孔精准安装,全凭着一股韧劲!”经过数日连续奋战,皮带档成功安装到位。经严格测试,其防滚矸、稳支架效果显著,为后续安全回采打下了坚实基础。
安全高效 降本减员效率翻番
新工艺的应用带来了立竿见影的效果:安全稳固,有效防止端头空顶倒架,大幅降低片帮冒顶风险,消除了上下巷开口造成的安全隐患;效率翻倍,工作面推进不再受人工开切口制约,循环效率提高了一倍;成本锐减,开切口所需的人工及材料费用降低了65%;减员提效,彻底解决了每班近10人专门开切口的人员浪费。
“这次突破的价值不仅在于技术本身,更在于构建了‘问题导向——全员创新——快速转化’的改革创新机制!”该公司党委书记姚红军说道。
与此同时,公司主要领导统筹,生产系统牵头,预备队技术骨干结合现场实际,同步优化该工作面超前支护工艺——针对原有“锚网索+液压抬棚+工字钢+木垛”组合存在的工序复杂、材料笨重(液压抬棚单重超1吨)、工字钢施工易破坏锚网索产生漏煤隐患等问题,创新简化为“锚网索+木梁/木垛+单体液压支柱”结构。新工艺更轻量化、易操作,工序更简单,安全性更高,且月均降本超10万元。
望着安全高效运转的工作面,李度周信心满满:“全新支护方式为破解大倾角‘三软’煤层,特别是存在巨厚破碎伪顶条件下的安全高效开采难题,提供了可复制的‘义络方案’。下一步,我们将紧锣密鼓推进一系列生产管理模式的改革创新,全速向着建设150万吨现代化矿井的目标迈进!”(梁文侠 姜月)