近日,千秋煤矿洗煤楼排矸系统改造项目顺利完工,成功解决了长期以来制约生产的设备冻堵、维护难度大等难题,显著提高了矿井洗选系统的整体运行效率,为矿井的高效生产提供了坚实保障。
据悉,该矿小渣皮带承担着洗煤矸石废渣外送任务,原有驱动装置设于矸石山西侧砖厂处,由于设备露天放置,冬季低温常导致驱动装置冻结,严重影响洗煤生产连续性。此外,该设备处于高位安装状态,不仅增加了检修人员高空作业的风险,而且设备吊运时需绕行砖厂,既耗时又费力。
针对这一问题,该厂技术团队深入现场进行反复勘查、研究,提出驱动装置“中部下移”改造方案。施工过程中,技术人员精准把控安装精度:在输送机中部截断1530mm机身架,重新安装滚筒组,确保传动滚筒轴线与输送机中心线垂直度、滚筒水平误差均控制在1mm以内;采用两台BQD8-200开关分别控制双滚筒反向运转,实现皮带稳定驱动。改造后,驱动装置迁移至仓库房后,垂直高度大幅降低,既消除了高空维护风险,又减少了粉尘的侵蚀;配电开关同步迁入室内,彻底解决了设备冻损隐患。同时,技术人员还在皮带两侧墙体加装了钢构承重梁,进一步提升了设备起吊作业的效率。
据测算,改造后设备故障率明显下降,年维修成本减少约10万元。(檀睿)