“这个液压式齿套拆卸器真管用!原先拆一个齿套要半个多小时,现在最快五分钟就能拆下来,再也不用为换齿套耽误掘进进度发愁了!”近日,由义络煤业掘进队自主研制的液压式齿套拆卸器,在井下32采区东探巷掘进工作面正式投入使用,一举解决了齿套拆卸效率低、劳动强度大且影响施工进度的难题。
据了解,该公司掘进作业岩石硬度高,掘进机切割头上的齿套作为固定截齿的关键零件,因长期承受强摩擦和冲击,损耗严重,更换频繁。以往,齿套与切割头通过焊接或紧密配合安装,拆卸极为困难。传统拆卸方法完全依靠人力撬、砸,拆一个就要30分钟,而一台掘进机炮头就有90多个齿座。这种低效作业模式不仅影响施工进度,还导致设备闲置损耗大、职工劳动强度高,安全风险较为突出。
为解决这一难题,该队迅速成立技术攻关小组,小组队员依托多年维修经验,广泛搜集资料,围绕“省力、快速、安全”的角度开展创新。他们坚持“废料利用”,把废旧锁具改造成顶帽和拉帽,用报废锚杆加工成螺旋拉杆,经切割、焊接、除锈、喷漆等工序,最终组装成一套结构简单、操作方便的液压式齿套拆卸装置。
使用时,只需将螺旋拉杆穿过待拆齿套,两端分别装上顶帽和拉帽,连接手动液压泵加压,即可平稳地将齿套从齿座中拔出,实现轻松拆卸。这套装置具有操作简单、可靠性高、可重复使用的优点,单件拆卸时间从30分钟缩短至10分钟以内,维护效率提升3倍以上,显著减少了设备停机时间,提高了掘进机有效作业率,真正做到了省时、省力、省成本、保安全。
该成果自投入使用以来,有效缓解了井下掘进机齿套更换效率低的难题,为高效掘进提供了可靠的技术支持,受到了干部职工的广泛好评。(白华 姜月)