近日,在石壕煤矿洗煤厂重介车间里,技术员老李正对着“罢工”的电动执行器发愁。这台控制洗煤密度的关键设备突发故障,导致洗煤灰分指标出现波动。车间主任焦急地说:“再修不好,只能整体更换,不仅得花费好几万元,还得停机,耽误生产!”
老李想起先前中国平煤神马集团高质量发展巡回报告会上提到的“以质量效益为中心”,立刻说:“别着急更换整机,咱们把执行器拆解开,找找‘病根’!”他带着徒弟小张对设备进行拆解,逐一检测电机、齿轮、限位开关,最终发现是控制模块里的电容损坏,导致限位功能错乱。于是,决定更换电容。
“就换一个电容?这能管用吗?”小张疑惑地问道。老李指着设备说明书说:“巡回报告会上说,要算好效益账,换个电容才几百块钱,比换整机节省好多钱,还能避免介质浪费,但只换电容肯定不够,还得按工艺要求校准参数,这才是高质量修复!”说干就干!两人采购了同型号的电容进行更换,又对照生产标准调整限位开关。试运行结果显示,洗煤密度控制精度显著提升,重介旋流器稳定运行。车间主任握着老李的手说:“报告会精神为我们开展工作提供了新思路,通过精准修复,不仅节约了成本,还保障了正常生产。”
点评:学习贯彻落实报告会精神,以精准诊断替代粗放更换,用小成本解决大问题,既体现了精益管理思维,也彰显了将质量效益理念融入生产细节的责任担当。