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义络煤业:源头治尘 “洗”出效益来

2026-03-02 来源:大有能源

  近日,义络煤业主斜井口,运输队电工班班长梁应强巡查完当班设备,摘下口罩说:“以前走一趟皮带巷,滤网一天就得换,现在一个班下来还是干净的。”而在他身后,全长2612米、提升高度452米的带式输送机正平稳运行。

  一项难题催生自主攻关路

  义络煤业主斜井皮带运行时扬尘严重,底带回程段黏附湿煤、泥浆,干燥后沿途散落,导致全巷道煤尘弥漫,不仅严重危害职工健康,加剧滚筒与托辊磨损,增加设备维护量,也给巷道质量标准化管理带来巨大挑战。此前,该公司每周至少组织两次集中清理,每次需抽调四至五人、耗时三至四个小时,不仅成本高、风险大,还影响正常生产节奏。仅人工清尘一项,运输队每月支出近9000元。

  2025年下半年,机电系统将此项治理列为企业级重点攻关课题。机电副总经理张振东牵头成立攻关小组,经过反复论证,最终确立“机械三级清扫为主、智能喷淋抑尘为辅、污水定向分流可控”的一体化技术路线,从源头切断尘源。

  四步清洁法像洗碗一样洗皮带

  系统被拆分为自动化喷水控制与机械清扫两大板块,由四大模块构成全流程除尘闭环。这套作业流程被工友们形象地称为“四步清洁法”:智能喷淋精准抑尘、旋转刷毛高速扫刷、聚氨酯刮刀精洗残泥、密闭导流收集污水,从源头切断粉尘扩散路径。“

  就跟家里洗碗一样,先喷水,再刷洗,然后刮净,最后滤走污水。”运输队机工班班长王进伟形象地总结了设计精髓。

  一轮优化换来性能跃升

  今年1月初系统试用后,攻关小组针对易损件不耐用、喷淋偶有空载误喷等问题启动第二轮优化:更换高耐磨复合材料,简化备件规格,重新设计紧固与更换方式,日常维护时间缩短50%;喷淋联动逻辑升级为“皮带运煤、矸石才喷”,用水量明显下降;排水渠与导流路径经毫米级校调,污水收集率大幅提升。

  一本细账算清降本增效经

  系统优化后于2026年1月中旬正式投运。监测数据显示:皮带工作面清洁率稳定在96%以上,安装点后方巷道呼吸性粉尘浓度平均下降85%。每周固定的人工清尘作业被彻底取消。

  经济效益同样清晰。据该公司财务科科长朱航仪核算:系统由企业自主设计加工,综合制造成本仅为外购同类高端产品的15%,直接节省设备采购费用11万元;系统投用后,每年可节约专项清尘人工成本约10万元。“

  两项加起来,系统投运不到两个月就能收回全部研发制作成本。”朱航仪说。

  一个起点探出可复制路径

  从“遍地扬尘”到“系统治尘”,义络煤业立足现场需求的自主创新,解决了困扰多年的皮带运输黏附与矿尘污染难题。目前,技术团队正着手将模块化设计复制至其他皮带运输环节。

  “这套系统的价值,不止在主斜井。”义络煤业总经理李度周说,“研发过程中形成的设计思路和集成经验,可以低成本推广到同类工况场景。下一步,我们将继续依托内部技术力量,聚焦生产一线的堵点、痛点,用更多‘小改小革’撬动安全与效益的双提升。”(姜月)